減少反萃液中有機質含量的兩種方法
從經濟效果看,萃取法比置換法優越,每公斤銅的生產費用前者比后者減少了0.052美元;而且萃取法獲得銅的質量比置換等方法有很大的提高(見表4-4 b)。在萃取法中萃取劑的消耗在所有的費用中占有較大的比重,為了降低銅的成本必須要降低萃取劑的消耗。實踐已證明(1149):當使用Lix64的反萃液電解時,在陰極表面經常發現有暗褐色沉淀,這種現象稱為有機燃燒,如果反萃液中有機質含量< (1~2)x 10-2%時,上述現象冶金回轉窯便可避免。
為了減少反萃液中有機質含量及降低萃取劑的消耗,曾研究出兩種方法:①加里福尼亞的鮑魯森控制工程公司(PollutionControl.Engineering Inc.)制造的瞬時氣泡發生器(Tricelle-rator),是通過加壓將空氣溶解在萃余液中,降壓時,氣泡在油與水面成核,使夾帶的有機相浮出,而加以回收。②蒂赫瑞德(Techrad)公司制造的斑恩(Banner)油水分離器,使萃余液通過一種過濾薄膜,這種薄膜促使夾帶的有機相在外表面上聚結,而形成液滴,使油水分離,有機相浮出于頂部而進行回收。水泥球磨機實踐證明,這兩種方法非常有效,使有機相在萃余液中的含量可以降低至1×10-3%。在贊比亞的恩昌加銅廠使用了前一種設備,設備安裝費用為25萬美元,據稱于6個月就撈回了成本。