日前,上海發電機廠制造部金工工區數控20米車床的工作人員經過近20天的努力,世界首臺66萬雙水內冷發電機轉子粗精車加工任務圓滿完成。
該轉軸的長度是目前上海發電機廠制造的最長轉子,其長度達15478mm,比我廠120萬等級的水氫冷轉軸15177還要長出301mm。該轉子外圓直徑最小位置在勵端,直徑是∅180mm,同時勵端還有一段長3291mm的內孔,孔徑為∅120mm,造成勵端軸更細更薄,單面厚度僅為30mm,單手拍擊轉軸都造成轉子震動,可想而知轉子車加工的難度之大。
為此在加工中,首先是克服了基準加工問題。數控20米車床的操作者在按起始方案兩頂針加工臨時基準檔時,發現轉子擾度特別大,刀具一碰到轉軸就開始晃動,近5mm的晃動無法加工臨時基準檔,經過托架位置調整,頂針頂進力的調試等反復試驗,最終在勵端近頂針處多加工一端臨時基準檔,解決了擾度帶來的轉子跳動大無法加工的問題。其次克服了轉子細長而難加工的問題,這也是此次加工最難克服的問題。勵端近2米的軸頸加工長度,最小處加工∅180mm的外圓,還有一段長3291mm的內孔,孔徑為∅120mm,造成勵端軸更細更薄。而圖紙要求公差控制在0.06mm內,跳動為0.02mm。在車毛坯時因剛性差而振動非常大,造成轉子抖動嚴重,表面粗糙度極差。通過切削參數調整,重新安排加工順序,都無法有效解決這問題,最后車床班班長馬汝華在總體考慮后,想出在勵端與頂針之間加了一個平面軸承,來減小轉子軸向與徑向的串動,減小加工時的震動,在光刀時采取高轉速,少切削量的方法來控制公差與跳動,最終驗收完全符合圖紙要求。
功夫不負有心人,最后大家克服了種種困難,完成了產品粗精車加工的工序。為今后的加工打下了結實的基礎。